機(jī)器換人: 編織袋廠從“制造”走向“智造”
為推行智能化改造,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,公司各基地自動(dòng)化包裝線正穩(wěn)步推進(jìn),這也加大了對轉(zhuǎn)口成品編織袋的需求,但編織袋廠人工轉(zhuǎn)口產(chǎn)能有限,而自動(dòng)轉(zhuǎn)口又一直是行業(yè)難題之一,其設(shè)備也是今年剛剛推向市場。
編織袋廠在廠長李河?xùn)|的帶領(lǐng)下,大膽創(chuàng)新,持續(xù)跟蹤和考察設(shè)備廠家,最終決定引進(jìn)自動(dòng)化轉(zhuǎn)口設(shè)備,這是全國首批引進(jìn)該設(shè)備、并將復(fù)膜編織袋使用于該設(shè)備的廠家,這標(biāo)志著我編織袋廠切、縫、套、轉(zhuǎn)工序徹底自動(dòng)化。
編織袋廠思想上大膽創(chuàng)新,敢闖敢試,行動(dòng)上抓細(xì)抓實(shí),毫不松懈。出于對成本的考慮,并沒有引進(jìn)完整的四合一一體機(jī),而是單獨(dú)購買了2臺(tái)自動(dòng)轉(zhuǎn)口機(jī),再與現(xiàn)有的套袋切縫機(jī)進(jìn)行對接改造,這無疑加大了設(shè)備的調(diào)試難度。7月5日,安裝調(diào)試工作正式開始,面對從未嘗試過的新工藝和持續(xù)的高溫天氣,編織袋廠不畏艱難,在做好防暑降溫的措施后,從廠長到班長,從機(jī)修電工到操作工,除完成正常工作之外,一直堅(jiān)守現(xiàn)場,跟廠家?guī)煾祵W(xué)習(xí)工藝技術(shù)。歷時(shí)20天,終于在7月25日完成全部安裝調(diào)試工作,開始正常運(yùn)行,且在不斷調(diào)試中,將廢品率由原廠家給出的10%降到5%以下;產(chǎn)能方面,由原人工轉(zhuǎn)口每小時(shí)300條左右,最大提升至每小時(shí)1000條左右;袋面相比于人工轉(zhuǎn)口也更加平整,優(yōu)質(zhì)品率大大提高。
編織袋廠“機(jī)器換人”的實(shí)現(xiàn),不僅節(jié)約了人工,提高了效率,更重要的是通過技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級換代,并帶動(dòng)編織袋廠理念、技術(shù)、工藝、管理和模式等各方面創(chuàng)新。(向琪)