總部磷銨廠鍋爐尾洗用水系統(tǒng)改造成功
去年,總部磷銨廠成功實施了鍋爐尾洗用水系統(tǒng)的優(yōu)化項目,創(chuàng)新性地引入了粉銨、工銨及渣漿等車間的堿性冷凝水,以此替代原先使用的液堿水。此舉不僅大幅度降低了生產(chǎn)成本,還通過實施“廢水回收再利用”的環(huán)保策略,有效減輕了環(huán)境壓力,為綠色生產(chǎn)開辟了新途徑。
在此之前,由于鍋爐尾洗產(chǎn)生的廢水呈酸性,工廠需額外添加液堿來調(diào)節(jié)廢水的pH值,這導(dǎo)致了藥劑成本長期居高不下。面對生產(chǎn)成本上升與環(huán)境保護的雙重挑戰(zhàn),磷銨廠深入挖掘車間冷凝水的再利用潛力。他們收集來自粉銨、工銨及渣漿等車間的堿性工藝冷凝水(pH值介于9-10之間,溫度約為80℃),用于中和鍋爐尾洗的酸性廢水,使其pH值降至適宜的6左右。這一措施不僅顯著減少了液堿的使用量,停用液堿后,月均節(jié)省采購液堿費用約10萬元;而且,由于堿性冷凝水不再大量排入污水池,磷酸廠對硫酸的需求量也隨之減少。
這一變革不僅是成本控制上的簡單舉措,更是對生產(chǎn)代謝系統(tǒng)的一次深刻重構(gòu)。通過建立水、熱及化學(xué)物質(zhì)的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),磷銨廠成功驗證了工業(yè)系統(tǒng)實現(xiàn)“零廢棄”目標的可行性。(總部磷銨廠熊尚龍)